由机加工厂承办的多缸机总装一线机体线改造项目在今年6月正式启动后,在双方充分沟通、协商的基础上,经过机加工厂技术质量办与装备车间加班加点设计、投制,多缸机总装一线新机体线于10月26日正式进场实施安装。
公司领导现场指导项目实施
作为一次跨部门的技改协作,机加工厂根据项目可行性报告,组织技术质量办完成了机体线的总体设计,各类机构的设计、修改、投制,在此基础上组织装备车间加班加点赶制线体零件,进行分类组装,于10月中旬正式完成整线装配,并接线试运行。在项目实施过程中,公司领导多次深入现场进行指导,并提出了一些改进意见和建议,机加工厂多次与多缸机厂协商解决一些技术难题,并进行多轮修改、完善。
多缸机总装一线机体线项目施工现场
从10月26日多缸机总装一线新机体线正式进场安装后,机加工厂与多缸机厂通力合作,历时4天,在不影响多缸机生产的前提下顺利完成了新机体线的项目安装、调试工作。改造后的机体自动线具有以下优势:一是调整了工序布局,后道工序空间更充足;二是改进了涂胶工艺,有利于提升产品质量;三是设计了4G33等柴油机机型的整体主轴盖专用吊具,降低了员工的劳动强度;四是改善了现场作业环境,便于多品种柔性化生产,提高了生产效率,促进了产品质量的提升。 (潘煜平/文并摄)